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3 主要构筑物及设计参数
格栅间:钢筋混凝土结构,构筑物尺寸3.0 m×0.4 m×2.0 m(新建),污水中的动植物油和面粉混合,粘附在格栅条上易产生堵塞,采用机械格栅打捞
机械格栅机1 台
集水池:对来水进行收集,钢筋混凝土结构,构筑物尺寸3.0 m×2.0 m×2.5 m(新建),与格栅间合建,集水池安装搅拌潜污泵,出水接入旋转固液分离机,1 台,流量为25 m3/h,滤网孔径0.5 mm,电机功率1.5 kW
接入分离机可去除大部分悬浮污染物,防止其进入隔油池及调节池内沉淀,方便清泥,且节约占地面积
隔油池:钢筋混凝土结构,建筑物尺寸2.0 m×3.0 m×2.5 m,新建于原调节池上
调节池改造:将原有污泥池隔墙打通与调节池相连,增大调节池池容
改造后构筑物尺寸8.9 m×6.5 m×3.5 m,有效池容175 m3,水力停留时间8.4 h,用于调节水质情况,碱性水质波动
竖流沉淀池:利用原有厌氧池改造,沉淀池直径5.4 m,表面负荷0.988 m3/(m2·h),除池体增加,新增设备,中心沉淀配水系统1 套,污泥集泥斗及排泥系统1 套
气浮池:新增配套设施,管道混合器1 个,溶气罐1 个,回流溶气泵1 台规格:Q=10 m3/h,H=40 m,N=4 kW,涡旋式空压机2 台,气浮池体,碳钢防腐,处理能力21 m3/h
水解酸化池:利用原有1 座厌氧池改造,水利停留时间5 h,增加水解布气系统1 套,污泥排泥系统1 套
中间水池:利用原污泥池进行改造,构筑物尺寸2.5 m×2.0 m×3.5 m,有效池容13 m3,中间池提升泵,2 台,1 用1 备,参数为Q=21 m3/h,扬程:15 m,电机功率2.2 kW
UASB 厌氧池:单池构筑物尺寸6.0 m×6.0 m×7.0 m,2 座,有效池容468 m3,容积负荷5 kg/(m3·d),三相分离器8 套,厌氧布水器30 套,内循环回流泵2 台,参数Q=9 m3/h,H=15 m,N=0.75 kW
厌氧池缺氧池合建:厌氧池,有效容积73 m3,钢混结构,水力停留时间3.5 h,厌氧阶段,释放污水中的磷
缺氧池,有效容积127 m3,水利停留时间6 h,缺氧池在反硝化脱氮过程中,大量消耗废水中的含氮有机物,大幅度降低废水COD、BOD5
好氧曝气池改造:利用原有曝气池改造,增加隔墙,需更换部分曝气头和管线,风机
有效池容500m3,水力停留时间24 h
混合液回流泵,2 台(1 用1备),参数:Q=100 m3/h,H=10m
污泥回流泵2 台(1用1 备)参数:Q=25 m3/h,H=10 m
二沉池:1 座,钢混结构,构筑物尺寸4.0m×6.5m×5.0 m,表面负荷0.8 m3/(m2·h),对污水进行泥水分离,采用斜管沉淀
中转池:1 座,钢混结构,工艺尺寸1.5 m×1.5 m×4.5 m,接收二沉池出水,以便曝气生物滤池进水泵提升
曝气生物滤池进水泵,1 台,Q=25m3/h,H=15m,N=2.2 kW
曝气生物滤池,2 座,钢混结构,单体构筑物尺寸3.0 m×1.5m×5.0m,对二沉池出水做进一步处理
增加鼓风机,2 台,1 用1 备,Q=6.2 m3/min,N=7.5 kW,与好氧池共用
清水池:1 座,钢混结构,尺寸1.5m×1.5m×4.5m
反冲洗水泵参数Q=100 m3/h,H=15 m,N=7.5 kW
接受曝气滤池出水,对曝气生物进行反冲洗
污泥池:1 座,钢混结构,工艺尺寸3.9 m×2.7 m×4.5 m,污泥泵参数:Q=6 m3/h,H=60 m
其他构筑物:加药设备房新建于调节池之上,放置及安装加药设备
尺寸4.5 m×2.7 m×3.5 m,1 座,合设备房新建于二沉池旁,面积50 m2
4 运行效果及分析
4.1 运行效果
该污水处理站自2012 年3 月启动以来,运行效果稳定,出水处理效果较好,各项均达到设计要求和处理排放标准
可以看出,针对该面包烘培食品类废水用水解酸化/UASB/A2O 的组合工艺,处理后出水效果很好,具有较高的去除效率,COD、氨氮、SS、油类及总磷出水质量浓度分别为83.48、11.61、31.86、0.26、0.46 mg/L,可以达到污水综合排放标准(GB8978-1996)的一级排放标准,可见该工艺适用于烘培食品类废水的处理
4.2 工艺处理效果分析
面包加工食品类废水为高浓度有机污水,其BOD5/COD 在0.37 左右,可生化性好,宜采用厌氧+好氧的主体处理工艺对污水进行处理
但由于污水中含有大量的面粉、油类,因此预处理特别重要
原污水处理站之所以不能对污水进行有效处理,其中一个重要因素就是预处理效果不好
在污水处理前段增加隔油池、旋转高效固液分离机,以去除浮油及大粒悬浮污染物(面粉)
但考虑到部分面粉很细,固液分离机分离不彻底,因此在调节池后增加竖流沉淀池、气浮单元作进一步去除,以确保后续生物处理单元的长期稳定运行
由于该污水污染物浓度特别高,因此,要求要有足够的有效池容,才能保证对污水进行有效处理
而根据目前污水处理站的实际情况,占地面积十分有限,因此必须采用高效处理工艺
采用水解酸化+UASB 厌氧工艺对废水进行厌氧处理,去除大部分有机物,同时提高废水的可生化性,增强后续好氧处理的效果
经上述厌氧工艺处理后的废水,仍含有较高浓度的氨氮和总磷,因此后续工艺采用具有脱氮除磷的A2/O 工艺进行处理
可有效减少占地面积,提高废水的处理效果,为后续的深度处理创造条件
5 经济技术分析
5.1 工程投资
工程总投资投资为310 万元,其中土建部分投资217 万元,设备部分投资93 万元
5.2 运行费用
动力费:废水处理站总装机容量51.0 kW,实际总运行容量24.6 kW,有些设备间歇使用,总运行容量缩小至0.7 倍,按当地电价0.5 元/kWh 计,动力费用为0.32 元/m3
药剂费:絮凝剂、碱、营养液共0.51 元/m3
人工费:本污水处理站设3 名转运工,每月人工费1 500 元,折合费用0.36 元/ m3
水费:主要为污水处理站员工用水及配药用水等,日用水量约为2.0 m3,水费按5.2 元/m3 计,则污水的水费为0.02 元/m3
直接运行费用包括动力费、药剂费、人工费,合计为1.21 元/m3
6 结论
采用水解酸化/UASB/A2O 处理烘培食品类废水,事实证明该组合工艺对该高浓度食品废水有很强的针对性,有一定的抗冲击能力和高负荷承受力,出水可以达到污水综合排放标准(GB 8978-1996)的一级排放标准
本项目处理工艺占地省,构筑物构造较简单,操作较简单,废水处理工程投资省,运行费用较低,吨水处理费用为1.21 元/m3
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